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昆明反滲透膜技術(shù)公司-提供全數(shù)據(jù)透析反滲透膜脫鹽率下降的原因;在反滲透設(shè)備日常運(yùn)行中,導(dǎo)致脫鹽率下降過快的原因有多種,或可逆或不可逆。云南皓泉水處理-技術(shù)與方案的專家,高級產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)理余彬先生將以實際案例向大家展示。
比如:
?進(jìn)水溫度大幅升高導(dǎo)致脫鹽率下降;
?進(jìn)水水質(zhì)惡化導(dǎo)致脫鹽率下降;
?重污染導(dǎo)致膜系統(tǒng)壓力下降,進(jìn)而導(dǎo)致脫鹽率下降;
?機(jī)械破壞,引起內(nèi)部泄漏,導(dǎo)致脫鹽率下降;
?氧化劑漏到RO內(nèi)部引起氧化破壞,導(dǎo)致脫鹽率下降。
盡早發(fā)現(xiàn)RO系統(tǒng)脫鹽率下降的根本原因,并及時采取相應(yīng)對策,阻止設(shè)備功能進(jìn)一步惡化,不僅能保障水質(zhì)安全,而且能降低相關(guān)企業(yè)的更換成本及運(yùn)行成本。
本次技術(shù)講堂,云南皓泉水處理-技術(shù)與方案的專家,高級產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)理余彬先生將以實際案例向大家展示,如何通過對各種水質(zhì)數(shù)據(jù)的分析,盡早推斷出膜是否被氧化,并制定有效措施。
余彬
高級產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)理
擁有豐富的水處理工藝路線規(guī)劃經(jīng)驗,參與數(shù)千膜應(yīng)用工程,幫助全國客戶解決了數(shù)百膜系統(tǒng)故障。
來自R公司的困惑
2017年8月底,R公司來電反映,其RO系統(tǒng)采用GE(注:當(dāng)時GE水處理業(yè)務(wù)尚未被SUEZ收購)的AG8040F-400元件,運(yùn)行3個月,于2017年5月20日進(jìn)行化學(xué)清洗后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)脫鹽率下降很快,希望云南皓泉水處理公司的水處理專家能幫助分析原因。
專家們根據(jù)設(shè)備現(xiàn)場的原水水質(zhì)數(shù)據(jù)及設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),開始全面的問題盤查。以下內(nèi)容將為您還原整個分析過程:
原水水質(zhì)
在原水水質(zhì)里,有時隱藏著膜氧化破壞的根本原因,不容忽視。
該公司原水為自來水,含余氯0.7ppm左右,pH為6.8-7.0,進(jìn)膜ORP達(dá)到190-220mV。此余氯水平在見過的自來水中屬于最高級別,在弱酸性環(huán)境下,氧化破壞性尤其強(qiáng)烈。當(dāng)膜很干凈、進(jìn)水有機(jī)物和微生物含量低時,余氯的危險性更強(qiáng)。進(jìn)膜ORP值顯著高于經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)(<150mv)。
系統(tǒng)概況
該RO系統(tǒng)的工藝流程為:自來水→疊濾→袋濾→絮凝→UF→還原劑→阻垢劑→保安過濾器→一級反滲透。UF在反洗時加殺菌劑。RO系統(tǒng)共2套,每套42支膜,PV采用4:3排列,每個PV含6支膜。
運(yùn)行數(shù)據(jù)簡要分析
就R公司提供的運(yùn)行數(shù)據(jù),SUEZ-WTS的水處理專家做了認(rèn)真分析,結(jié)果如下。
1
標(biāo)準(zhǔn)化后的產(chǎn)水量總體呈現(xiàn)上升趨勢,而標(biāo)準(zhǔn)化后的脫鹽率則總體呈現(xiàn)下降趨勢,見下圖。這符合氧化破壞發(fā)生的規(guī)律。第一次清洗前的水量有一定下降,是由于系統(tǒng)發(fā)生了嚴(yán)重污堵,氧化破壞的現(xiàn)象被暫時掩蓋起來,膜系統(tǒng)一旦清洗干凈,氧化破壞的痕跡立即顯現(xiàn)出來。
2
無論是一段壓差、還是二段壓差均遠(yuǎn)高于干凈膜系統(tǒng)的經(jīng)驗值,見下圖。壓差高意味著膜的進(jìn)水通道發(fā)生了堵塞,里面堆積了污染物。一般一段壓差高,微生物、顆粒物及膠體污堵的可能性大;而二段壓差高,結(jié)垢的可能性大??紤]到本系統(tǒng)有濃水循環(huán),一時難以定論污染物是什么,應(yīng)進(jìn)一步結(jié)合取樣、成分分析等確認(rèn)污染物類型。
3
在給水溫度穩(wěn)定的情況下,給水壓力總體呈現(xiàn)逐步下降的趨勢,這也是氧化破壞的現(xiàn)象之一,見下圖。中間第60-80天,給水壓力短暫出現(xiàn)增加,是由于系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重污堵。
4
雖然R公司8月底才反映問題,其實氧化破壞從一開始就發(fā)生了。下圖是頭兩個月脫鹽率的變化曲線。呈現(xiàn)先上升,而后持續(xù)下降的規(guī)律。是典型的氧化破壞現(xiàn)象。對于大型工業(yè)純水系統(tǒng)來說,在兩個月內(nèi)脫鹽率下降近0.6%,是十分顯著的變化。
5
R公司的測試結(jié)果:二段膜的脫鹽率明顯高于一段膜的脫鹽率,這也是氧化破壞的特征之一。8月23日R公司將一級A套RO膜用舊膜換下帶回公司清洗測試,一段RO膜平均脫鹽率90.8%,二段平均脫鹽率94.7%。因為一段的膜通量比二段的膜通量大,因此進(jìn)水含活性氯的情況下,一段膜的氧化破壞也嚴(yán)重得多,宏觀表現(xiàn)為脫鹽率更差。
結(jié)論與對策
基于上述運(yùn)行數(shù)據(jù)分析(產(chǎn)水量逐漸上升、給水壓力和脫鹽率則逐漸下降)、結(jié)合原水ORP偏高(而pH偏低)及R公司的測試結(jié)果,多重證據(jù)均指向該 RO膜已經(jīng)發(fā)生氧化破壞這一結(jié)論。
且氧化破壞很早就已出現(xiàn),不幸的是同時伴隨的嚴(yán)重污堵,在前一段時間內(nèi)部分掩蓋了氧化破壞的現(xiàn)象,待到膜系統(tǒng)清洗干凈了,氧化破壞自然表現(xiàn)出來。清洗后,由于失去了有機(jī)污染層的保護(hù),RO膜的基體再次暴露在高氧化性的給水之下,氧化破壞再次加速進(jìn)行,產(chǎn)水量上升、脫鹽率下降、給水壓力下降等現(xiàn)象也就變得非常顯著。
經(jīng)內(nèi)部討論和研究,云南皓泉水處理公司的專家們向R公司提出下述解決方案,請客戶酌情采納,并盡快采取必要措施,以阻止RO膜的進(jìn)一步氧化破壞。
1
加大還原劑至足夠水平,以確保ORP低于150mv,同時緊密監(jiān)測RO運(yùn)行參數(shù)變化(萬一ORP不準(zhǔn)或錯了,則還原劑應(yīng)加大到RO參數(shù)真正穩(wěn)定為止)。
2
嚴(yán)重污堵的發(fā)生說明預(yù)處理環(huán)節(jié)存在致命問題,請予查找解決,確保RO的進(jìn)水安全。諸如藥劑的兼容性、UF的水質(zhì)及膜絲完整性、原水的結(jié)垢性等。
3
考慮系統(tǒng)污堵嚴(yán)重,濃水循環(huán)沒有任何意義,建議停止。必要時可降低系統(tǒng)回收率以控制結(jié)垢。
4
盡量遵循RO系統(tǒng)清洗三原則(即壓差上升15%、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)水量下降10%或標(biāo)準(zhǔn)化透鹽率增加10%),三者任意一個滿足,就應(yīng)該清洗系統(tǒng)。避免發(fā)生膜元件通道堵死,清洗藥劑進(jìn)不去的致命情況。
RO膜的脫鹽率下降的原因有時很復(fù)雜,只有通過完整的數(shù)據(jù)分析及驗證試驗才能最終定位根本原因,從源頭杜絕問題的發(fā)生。我們希望這個實例能給廣大客戶帶來更多的啟發(fā),幫助他們解決系統(tǒng)運(yùn)營中可能碰到的問題。